四轴飞控DIY Mark4 – 减震

四轴飞控DIY Mark4 – 减震

  • 1. DIY Mark4
  • 2. 改进事项
    • 2.1 Mark4 5 inches机架
    • 2.2 2205 2450KV 无刷电机
    • 2.3 电机与机架的TPU防震
    • 2.4 飞控防震垫圈
    • 2.5 三叶平衡桨
  • 3. 试飞效果
    • 3.1 视频资料
    • 3.2 对比分析
  • 4. 问题汇总
    • 4.1 改善以后试飞
    • 4.2 改善及效果
    • 4.3 后续改进计划
  • 5. 参考资料
  • 6. 补充信息
    • 6.1 Dshot600双向通信CPU过高(>75%)
    • 6.2 Gyro需要特别配置CW270
    • 6.3 飞控与电调板之间的电机控制线接线错误
    • 6.4 空油门有一些抖动(wobble)

前一段时间,我们DIY了一台F450(10年前)的RC四轴模型,总体上也接触了四轴飞行器的一些基本知识,对航拍、穿越等做了一些初步的了解。

  • 经过试飞,总体满意感还是不错的,积累了一些经验:
  1. 如何操控四轴飞行, 以及上机之前的一些准备工作==》四轴FPV无人机手动操作简明介绍
  2. 什么方式才能远航以及精准操控四轴==》四轴飞控DIY集成FPV功能
  3. 为什么穿越机FPV会出现果冻=》关于穿越机FPV视频果冻效应的讨论
  4. 遥控器,发射机,接收器都是带MCU的小型设备,含嵌入式固件,不仅仅是飞控/ESC==》TX12 + ExpressLRS 915MHz RC控制链路配置及问题汇总
  • 后续主要考虑RC体验的一些方向:
  1. 解决果冻效应
  2. 增加图传距离
  3. 增加遥测距离
  4. 增加航拍设备
  • 本章节主要是为了解决果冻效应:上次的经验总结
  1. 【更换】更硬材质的机架(小机架5寸,炭纤维材质;非廉价机架F450 10寸 尼龙塑料材质)
  2. 【更换】大KV值电机(高频小幅度振动,容易被减震部件吸收)
  3. 【采用】电机与机架的TPU防震(之前是自己做的1mm橡胶垫圈,可能没有TPU打印专用的好)
  4. 【采用】飞控防震垫圈(陀螺仪虽然有泡沫吸收振动,但是从滤波前后看,吸收的还是不够)
  5. 【采用】多叶桨(三叶桨),低螺距(低端扭矩小),小翼尖(减少阻力),期望控制粒度细腻/性能稳定,且大众桨叶(比如:51466)

1. DIY Mark4

本次DIY的主要目的:为了验证和解决F450上,由于振动带来FPV摄像头视频的果冻效应。

DIY可以参考:
【1】四轴飞控DIY简明步骤介绍
【2】BetaFlight & BeeRotorF3 四轴飞行器配置F450

视频回路设备不做变更,适配Mark4机架,必要组件如下:

  1. 电机(Motor)+ 电调(ESC,Electronic Speed Control)
  2. 飞控(FC,Flight Control):集成导航模块(IMU,Inertial Measurement Unit)陀螺仪+加速度
  3. 动力源:可以采用可充电电池
  4. 遥控器+遥控接收机
  5. 【不变更,沿用F450设备】FPV摄像头
  6. 【不变更,沿用F450设备】图传
  7. 【不变更,沿用F450设备】眼镜 + 图传接收机

2. 改进事项

2.1 Mark4 5 inches机架

改进内容:【更换】更硬材质的机架(小机架5寸,炭纤维材质;非廉价机架F450 10寸 尼龙塑料材质)
期望目标:整体机架更加硬质==》消除导致果冻的低频大幅震动
改进点:

  1. 机架变小: 10 inches ==》 5 inches
  2. 材料更换: 尼龙塑料 ==》 炭纤维材质

电机参数表格

2.3 电机与机架的TPU防震

改进内容:【采用】电机与机架的TPU防震(之前是自己做的1mm橡胶垫圈,可能没有TPU打印专用的好)
期望目标:通过TPU防震件吸收部分电机和桨叶带来的振动能量,降低振幅

  1. TPU打印件: 自制橡胶垫(1mm) ==》 TPU打印件(2mm)

硅胶柱

2.5 三叶平衡桨

改进内容:【采用】多叶桨(三叶桨),低螺距(低端扭矩小),小翼尖(减少阻力),期望控制粒度细腻/性能稳定,且大众桨叶(比如:51466)
期望目标: 通过桨叶数量提高,增加稳定性
改进点:

  1. DALPROP T5046C
  2. 乾丰GEMFAN 51466

3. 试飞效果

对比之前F450试飞视频,振动导致的果冻效应明显消除(基本不存在果冻效应)。

3.1 视频资料

  1. F450视频

【1】BetaFlight Kakute F7 AIO F450 +ELRS(915Mhz)+500mW 红色桨叶,全新
【2】BetaFlight Kakute F7 AIO F450 + TX12 + ELRS(915Mhz) 红色桨叶,全新
【3】BetaFlight Kakute F7 AIO F450试飞 白色桨叶,不全新
【4】BetaFlight Kakute F7 AIO F450 + Meilin South Road, 前面白色桨叶,后面红色桨叶,都不全新

典型视频:BetaFlight Kakute F7 AIO F450 + 梅灵南路

  1. Mark4视频

【1】背光补偿(自动)+猪尾巴天线(放置915天线,平行绑扎) + 清晨(有点雾霾)
==》 BetaFlight Mark4 + NorthCityPark, DALPROP T5046C
【2】全局曝光+猪尾巴天线(放置机肚子位置,靠左前臂) + 晴朗早晨
==》 BetaFlight Mark4 + NorthCityPark (Second), DALPROP T5046C
【3】背光补偿(自动) + 棒子天线(斜45度) + 晴朗早晨
==》BetaFlight Mark4 + NorthCityPark (Third), DALPROP T5046C

典型视频:BetaFlight Mark4 + 城北公园 (Third)

3.2 对比分析

  1. arm之后,起飞之前
  1. F450视频: 明显看到地面振动,形成抖动的果冻效应。
  2. Mark4视频: 地面无明显抖动,甚至感觉不到振动。
  1. 起飞之后
  1. F450视频: 果冻效应明显
  2. Mark4视频: 无果冻现象
  1. 续航能力
  1. F450续航时间: 10分钟
  2. Mark4续航时间: 16分钟

整体感觉: 1) 无导致果冻效应的低频振动; 2) Mark4控制更加丝滑; 3) 续航能力更强了。

4. 问题汇总

当然,尚存在一些问题,可能会影响RC体验。我们分两个部分来逐步完善:

  1. 改善以后试飞
  2. 后续改进计划

4.1 改善以后试飞

  1. 图传信号质量不好(以后可能还需要考虑增加距离)

当前图传使用的是猪尾巴天线,且放置与飞机尾部,与915MHz接收机天线平行,
可能当飞机飞回来的时候,5.8G图传信号被飞机与电池遮挡,导致信号质量变差的问题。

  • 解决方法一:将图传天线绑到机臂上,并且从飞机下方走天线
  • 解决方法二:使用棒棒糖天线,通过MMCX转SMA的方法,用后面的图传天线支架,将天线切斜45度
  1. FPV摄像头色彩,对比度,厂家自动方式感觉不理想

当前FPV视频,总体感觉图像细节不够,整体色彩度也不太好。
分析:可能是一早上,天不够亮;另外今天确实阴蒙蒙的,肉眼也看不太远。

  • 解决方法一:换个好天气去试飞一圈
  • 解决方法二:调整下曝光模式,考虑全局平衡 (当前采用背光补偿,自动)

四轴飞控DIY Mark4 - 减震

BetaFlight Mark4 + 城北公园 (Second)

  1. 视野范围,部分阴暗区域太暗(摄像头无法及时调整)
  2. 由于天气原因色彩方面有不少改善
    ==》BetaFlight Mark4 + NorthCityPark (Second), DALPROP T5046C
  • 第三次试飞效果(背光补偿(自动) + 5.8G棒状天线(斜45度安装) + 晴朗早晨)

BetaFlight Mark4 + 城北公园 (Third)

  1. 全局曝光导致的部分阴暗地区看不见的问题已经通过背光补偿(自动设置解决)
  2. 棒状天线 45度倾斜安装解决了 机架&电池遮挡问题
    ==》BetaFlight Mark4 + NorthCityPark (Third), DALPROP T5046C
  • 最终 5.8GHz 图传天线 + 915MHz 接收机天线 安装方式如下图所示。
    AOCODA F405

    6.1 Dshot600双向通信CPU过高(>75%)

    为了启用RPM filter,期望飞的时候更稳定些,所以就希望启用这个功能。但是F4保守设置 8K4K Bidirectional-DSHOT300。

    注:BetaFlight Wiki: Bidirectional-DSHOT-and-RPM-Filter

    8K4K PID Loop解决方法:通过设置超频,可以降低CPU利用率74% ==> 65%

    Gyro alignment

    6.3 飞控与电调板之间的电机控制线接线错误

    所有电机编号与电调板上印刷标记一一对应:

    #1电机 对应 M1
    #2电机 对应 M2
    #3电机 对应 M3
    #4电机 对应 M4

    实际通过软件看到的控制效果展示的对应关系:

    #1电机 对应 M4
    #2电机 对应 M3
    #3电机 对应 M2
    #4电机 对应 M1

    经过沟通分析,确认可能是飞控与电调板直接的控制信号线连接反序了,电源(正/负)接线正确。

    解决方案:升级到最新BF 4.3.1 通过电机调序来适配硬件问题。(– Oh my God!!!, What a day!!!–)

    修改电机顺序

    6.4 空油门有一些抖动(wobble)

    空油门抖动引起的原因比较复杂,能够想到的一些是:

    1. PID 参数问题
    2. AG 参数问题
    3. 静态 dshot_idle_value 参数问题
    4. 动态 dyn_idle_min_rpm 参数问题
    5. ESC固件 PWM频率问题
    6. 滤波问题
    7. thrust_linear 参数问题

    通常固件PID默认参数是给5寸机的(其他机型可以考虑PreSet或者网上经验值)。

    因此默认参数情况下,建议按照下面步骤考虑(前提硬件是OK的):

    • Step1:ESC固件 PWM频率降低(96K–>48K–>24K–>16K)
    • Step2:4.3以上版本固件考虑启用 dyn_idle_min_rpm 参数,详见:Tuning-Dynamic-Idle
    • Step3:增减AG参数
    • Step4:减少滤波(前提:机架低频振动非常小或者基本都是高频振动的情况)
    • Step5:考虑PID调参

    注:不建议使用thrust_linear 参数,据说会有一飞冲天的情况。

    来源:lida2003

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